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工业电厂蒸汽锅炉节能优化热力除氧器改造实践分析?

工业电厂蒸汽锅炉节能优化热力除氧器改造实践分析?
 

      工业电厂蒸汽锅炉节能优化热力除氧器改造实践分析?锅炉辅助系统包括有:1套30m3的柴油存储系统,含大小油罐两组;1套锅炉给水系统,含2套20m3的钠离子水处理系统、1套常温除氧系统、1套常温除铁系统、6台套给水泵组,2套水箱。
     电厂连续排污余热、
热力除氧器氧排汽余热等的参数品位较低,不能再被用于生产,大多数电厂都是直接排放,不仅造成了资源浪费、还造成了热污染。利用余热蒸汽加热冷水(常温)制成生活热水对外销售的做法,从节能环保的概念出发,更具有实际意义。
二期
热力除氧器排汽量:
    
热力除氧器单台除氧门排汽量为2.5吨/小时,目前阀门为节流状态,单台流量取0.2吨/小时,温度160℃,压力0.6MPa,一期热力除氧器排汽量0.2吨/小时,温度160℃,压力0.6MPa,总计1吨/小时。定排排汽、连排排汽、热力除氧器排汽可回收设为加热蒸汽。为防止汽源压力等级不同导致窜汽,新建均压箱汇集三路汽源,分别收集:连排余热,定排余热,热力除氧器余热,汇集后汇入热水罐与冷水进行混合加热。
     我公司一期
低压热力除氧器为混合式加热器,单台容积为50m3,共两台,后期背压机改造,可考虑低压热力除氧器利旧,充当热水回收系统热水罐。热力除氧器排汽含氧量大,易造成管道、容器腐蚀,需加强防腐保养。
     由于软水设备再生钠离子交换器运行已久,系统陈旧落后,热力除氧器除氧率不达标,实际运行中导致锅炉氧腐蚀比较严重,锅炉热效率大幅度下降。同时,冷凝水管道锈蚀严重,造成回收的冷凝水含铁量严重超标,含铁量达5.37mmol/L,无法正常回收使用,造成大量热量和水资源的浪费。拟在现有条件下对该系统进行改造,使锅炉在运行中尽大可能减少氧腐蚀,提高锅炉能源使用效率,保证锅炉稳定、安全、高效、节能的运行。
     综合上述分析:现阶段卷烟厂锅炉系统气汽比高位运行,锅炉主机热效率偏低,为近五年低水平,急需通过技术改造,提高锅炉热效率。
水处理节能优化改造
     本次改造新上两台
热力除氧器,考虑建筑承重载荷,两台热力除氧器安装在现有的软水设备间,而软水设备安装在锅炉房二楼原除氧设备间,将1楼化验间改造为盐液池,并且增加一套锅炉排污自动控制及热回收利用装置,同时,更换现有蒸汽冷凝水主管道及保温,并在二楼配置一台除铁器和一套CCD(污染在线检测系统),以提高锅炉系统能源利用率。
     锅炉
热力除氧器系统节能改造完成后,锅炉水处理系统一共分两条供水线路。一条为自来水经钠离子交换器处理后,合格进入软水箱,软水经热力除氧器除氧后供锅炉使用;另一条为蒸汽冷凝水汇于冷凝水水箱后,经除铁器除去冷凝水中铁离子,经过CCD在线检测合格后进入软水箱,再经热力除氧器除氧后供锅炉使用。
     增设热力除氧器后,锅炉给水温度可达104℃,远高于改造前的50℃。锅炉给水温度提高,大幅度提高了锅炉热效率,即锅炉气汽比大幅度提高。同时,高温冷凝水回收二次利用,大量热量与水资源得以再次利用,大幅度提高了锅炉水资源利用率,即锅炉水汽比大幅度提高。
     锅炉系统增加热力除氧器,可大幅度提高锅炉给水温度,降低锅炉气汽比,提高锅炉系统天然气利用率。
热力除氧器自身要消耗锅炉系统部分蒸汽,可通过回收冷凝水提高热力除氧器给水温度,闪蒸锅炉排污水产生蒸汽供热力除氧器使用等措施,减少热力除氧器蒸汽使用量。蒸汽冷凝水回收系统中,除铁器过滤后的冷凝水大部分可用于锅炉系统,可降低锅炉自来水消耗,降低锅炉系统水汽比和气汽比。
     本次卷烟厂锅炉系统节能优化改造的成功,对于工业低压蒸汽锅炉行业,特别是烟草行业蒸汽锅炉改造具有较好的借鉴意义。